Показать все результаты


На объекте требовалось провести обработку ротора турбогенератора. Работа делилась на две части. Во-первых, необходимо было отшлифовать поверхности двух контактных колец, обеспечив требуемую геометрию и размер. Во-вторых, нужно было установить на подготовленное посадочное место восстановленный нами якорь возбудителя, обеспечив проектный натяг в 0,2 мм. Все операции проводились без демонтажа ротора, используя его штатный привод для медленного вращения.

Мобильная шлифовка контактных колец



Монтаж якоря на вал



Успешно завершили комплексный ремонт ротора генератора на месте его эксплуатации.
Восстановление узлов потребовалось из-за аварийной остановки турбогенератора. Это привело к перебоям в энергоснабжении на металлургическом предприятии. В рамках первого этапа мы отремонтировали ротор, второго — якорь возбудителя.
Справка о заказчике: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) является ключевой частью международной группы НЛМК, одной из ведущих мировых сталелитейных компаний с активами в России (основная площадка в Липецке), США и Европе. Линейка включает горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный прокат, прокат с полимерными покрытиями, электротехническую сталь (трансформаторный и динамный прокат), широкий ряд толстолистового проката.





Поделитесь деталями вашей задачи — это поможет нам дать вам более качественный ответ.
Мы уже работаем над вашим запросом, свяжемся с вами в ближайшее время!